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生活污水加工处理中最易见的故障 与原因

期限: 2020-10-27
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发布消息年月日: 2020-10-27
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问题1:工艺:水解+接触氧化法,出水COD在70mg/L,但看起来很混浊,不知道什么原因?测MLSS和测SS的方法是一样的吗?

讲解:(1)进去碰触性腐蚀反应池的漂浮颗料剂太多来说,会真实伤害致使碰触性腐蚀反应池喷水的SS身高,这般来说,喷水就混浊了。假如硅化物颗料剂是以来说,则SS高,而喷水COD并较低。(2)MLSS与SS的检测手段同,只能MLSS滤水时受活力性淤泥易堵死滤膜的是因为,合适是用抽滤瓶进行抽滤。

问题2:我们公司的污水在三期的部分沉淀池和生化池、二期的部分沉淀池和生化池出现水质恶化,颜色变黑,但是pH值是7.3左右,曝气气也正常,请问出现上述情况是什么原因啊?

说:(1)水解酸化池通常,也可以切实保障水解酸化池池通常,沉积池若是 留時间过大,水的质量COD正确处理目的不佳时,也可以再次发生水的质量发暗变黑。(2)但如果市政施工污废水加工处里站,进流手段输送管道较长,在进污废水加工处里站加工处里体统前而是异星工厂,也会引发水的硬度变黑,太过,出流加工处里水也会发暗。

问题3:终沉池出水呈黄绿色是怎么引起的?

提问题:(1)正确加工处理城市地区日子城市污水加工处理站,因此意外城市污水加工处理站管口厌星球基地引致浸水顏色发暗,正确加工处理后的出水量有黄蓝色也正常情况下。(2)部位实业废气也类似,水流样色越来越,却是是进水并且没有及时正确地处理缘由引发的。

问题4:出水有许多小的碎泥漂出,工艺是卡罗塞尔氧化沟,进水COD为450mg/L,水温14摄氏度,出水COD为200mg/L,SV30=50mg/L,有不少钟虫,出水溶解氧为2.50mg/L,总是有碎泥,持续了10d,请问是什么原因?

回话:(1)第一考虑的的是工业废水解散,最常见的是脆化解散,看来F/M值是过低,也只是 MLSS是过高,如何是这种,应非常合适的排泥(往往秋冬季会比冬季MLSS控制要高10%-15%)。(2)钟虫个数有保护下,漏液量比并不是是相对最好的的,但要看着电子显微镜是否是有丝状菌。如何丝状菌会有下,漏液量储水量起伏过大时,放流出来海里有体积小颗粒剂流出来。

问题5:我厂采用的是CASS工艺,前几天曝气时泡沫上沾有死泥呈黑色,溶解氧升高迅速,出水浑浊。请问是什么原因?

回答问题:(1)与忽略道设计物取除率如何才能,如果你影向面积不大,有机会是进行进水并且没有及时正确地处理包含有难以光降解物料,利用暴气黏附在白沫进去了,因而一下进行进水并且没有及时正确地处理是不是SS有无效,具有悬浮按钮物的本色与白沫本色是不是同一。(2)如有机质物清除率增涨,要要考虑到会不有接触不良有减缓微细小微生物的含量。就能够的情况下,看根源上的排放的化工废水会不有有优化。(3)污水管道厂内是否会污泥脱水了这些药物呢?还一个环境是有部分特点的爆气产品、混和装置产品有了出显问题的,没预兆修整或揭开,将池底的结晶物混和装置了在一起,一模一样会有给出想象。

问题6:本厂80%是工业污水,大部分是造纸水,泥里有丝状菌,但数量不多,厂在山东,水温14摄氏度,有点漂泥,很严重。请问华北这边污水处理厂冬天都是这样吗?

解答:(1)制纸废渣诞生漂泥说的话,看一下是否需要为飞灰破裂(基于F/M值);(2)数据分析渗水部分,来看小小的醋酸钙有吗有被沉降,有没有涂抹污水的难沉降硅酸盐矿物颗料。但如果有这般的状态来说,有机化学的阶段就会提高一段时间。

问题7:我们公司的产品中有70%用活性染料,工艺为水解(HRT12h)—接触氧化(HRT10h)—混凝—沉淀(HRT4h)—出水。氧化池出水(静上沉降后)COD为150mg/L,色度200左右。用过多种药品(硫酸铝与脱色剂,石灰与硫酸亚铁),因改造工程,混凝加药停留4h后出水,极易反色,但是成本太高或者不能使COD色度同时达标。不知道有没有更好的药剂?

答案:(1)有机染料焦化污废水 是包括相对比较难清理的化工焦化污废水 。(2)排放物的废污水可不可以有清晰度合理有效控制的标准,COD和清晰度的减小了除非生物理化学段和脱色剂外,物理化学段也非常很重要。若是 进行物理化学段要合理有效地出掉清晰度语句,后段压强会在很大程度上减小了。(3)脱色剂的选定 要适于治理 的废渣,就可以根据实验操作判别适于的去除剂的计量分类。

问题8:处理站运行正常,刚开始出水不好,呈棕黄色,但是厌氧出水很清,经过氧化沟就出水不好了。现在氧化沟初沉池出水还带泥,水还是呈棕黄色,不知道怎么办,曝气时,液面泡沫带少许绿色,现在就是想去除出水的色度?

应对:(1)液面汽泡带点绿色环保,往往有厌氧反应器个部分整理的还有市政工程城市污水中可现身。(2)抗逆性生活污水没能走到酌情有机废气浓度,培菌时期,都会产生满水后带黄深褐色的困难,而是抗逆性生活污水培菌还没有旺盛期,生活污水抗逆性高,抱团斜管沉淀池不彻底的引起。

问题9:我现在调试的是机械工业废水,先物化加石灰和硫酸亚铁,然后进初沉,再到接触氧化池,总停留时间30小时,二沉出水,COD进水2000mg/L,出水20mg/L左右。总P进水60mg/L,出水0.9mg/L现在的问题是,我调试了一个月左右,氨氮,COD,都达标,就是总P偏高,经过加药到初沉总P含量还只有0.05,可是到了二沉淀总P含量增高到0.9mg/L。实验结果绝对没问题,我想会不会是在我的生化池或者二沉发生了厌氧释P,可是我排二沉和生化池污泥后,发现污泥不是很多。请问造成此现象的原因是什么?

提问题:(1)大部分留水P会低于泡水P酸度,一旦反出来了,也只有占时性的,的分阶段的(采取微菌物有生物富集P的功用)(2)就能量消耗守恒而言,不可能冒出给出要说的问题。因泡水总磷过高,就是之间在有机化学段除理有一些·漏失,则就会多量的磷渗入碰触氧化物池,使得出水量总磷持续上升。(3)该艺不应具效果的除磷能力素质也是显示这样问题的关键所在。

问题10:生物接触氧化池之前处于调试阶段时,一直情况很好,进水200mg/L左右,出水在30mg/L左右,但是过了一段时间,满负荷运行后,三个池子中的后两个池子填料就出现棕红色,现在膜越来越少,而且出现好多红色的虫子,肉眼可见,非常的多。出水好多的悬浮物,水质也变差,之前一直很清澈。溶氧以前一直控制在3mg/L左右,现在在2~3mg/L。到底是怎么回事呢?

答案:想必说微生物膜的间歇性更行须得等等原始动植物的。吃太多搞笑的话会与负荷什么意思过低相关的。可恰当减轻暴气量来看看。

问题11:废水主要含有树脂,5~6%的异丙醇,一天水量300立方混有50%生活废水,主要为食堂废水,进水COD很不稳定平均在1200左右,但是最高COD可达到15000,原有工艺流程是:调节--化学絮凝--沉淀--兼氧--好氧--斜板沉淀--吸附--出水,出水情况:平均一个月15天不达标(平均在200~400),平均COD1300,当COD达到10000以上出水(400~600)生物部分:厌氧进水为上进下出.填料上生物很少几乎没有生物厚度,好氧膜上的污泥黄色,里面为黑色,水较清.填料上的生物厚大概在5CM左右捏开生物有像果冻一样的颗粒不知道是什么.原有工艺生物出问题可是到底是什么问题?反应池进生物的COD比生物出水COD低,出水有时达标有时不达标,15天不达标只是平均,有时候一个月都达标后两个月都不达标.停留时间调节池的停留时间为10个小时,反应时间为1个小时,兼氧4小时,好氧6个小时,沉淀时间2小时。请问到底是什么原因呢?

回话:或者是接触不良话题。1、氧化还原电位变迁大,微生态学不太好变迁2、饮用水具有刺激性的卤素元素物难于光吸附。特别的是异丙醇(卤素元素萃取剂),就如酒精汽油,不可易光吸附。须得加强留住时光,来延长光吸附率。间题12:CASS加工,前多久暴气时沫子上粘有死泥呈灰黑色,分解养上升速度快,水流变浑,问一下是些什么原由?回话:(1)不吃道有机酸物彻底清除率该如何,比如干扰面积不大,也许 是水进内含很不容易光降解化合物,用曝气池黏附在海绵进去了,故此一下水进能不SS有异样,包涵悬浮物物的字体背景色与海绵上的字体背景色能不一样的。(2)若是 化合物物彻底清除率增涨,要考虑到有没有是渗水有减缓微产气荚膜梭菌的化学成分,可不可以语录,看发祥地尾气排放的焦化废水有没有是有该变。(3)你的污水处理站厂内可否添加了什么样药液呢?和一种生活前提如果是你一部分部位的芬顿反应设施、拌和神杯常见故障了,陡然修复系统或进入设置,将池底的奠定物拌和了起来了,同样的会造成是我不好的干涉现象的。

问题13:化工厂的污水装置,日均进水量是500-600进水COD10000左右,出水COD200左右工艺为预处理+厌氧生化+好氧生化(完全混合法),mlss7.9g;SV3085%出现的异常状况为,前段时间由于公司煤制气装置的含高氨氮废水(700左右)进入好氧生化,导致出水氨氮一直居高不下,出水氨氮大约在200左右,出水COD200左右由于环保指标比较严格,煤制气废水于半个月前已经停止接收现在出现的问题是,半个月前已经停止接收高氨氮废水,现在进水氨氮在20左右,而出水氨氮200左右,请问这是什么原因该如何处理?

应对:(1)设计正常运作或者是十分好的,从大数据看,COD弄掉率实现了98%,在遭遇高氯离子影响后,COD也我没有大幅度降低弄掉率。(2)現在停掉高氟化物的接收,可以会慢慢来降低出液氟化物的,近几年还对比高可以是留在牙齿上在整体内的氟化物,我觉得您現在漏水氟化物也就20。现象14:我厂是AAO工艺设备,设置水平2.3万,具体情况渗水在2万左古,渗水COD在300-500,有时会到600上左古,但较好少的。渗水高锰酸盐指数在35-40左古,MLSS现今在8000,SV30在50,DO在3左古,现今冒水量COD在50-60之前,高锰酸盐指数安全安全在1,SS在8-10.此前大家这冒水量COD一直都较好安全安全未达标,现今无故偏高,不道道哪种原由?回复:能够 SV30来评断下:(1)上清液变浑,尤其是厚度水变浑,要有要考虑到负载陡然增长导致的(看入水可否有COD也上升了来分辩)也总有可能性是有难治疗因素流向,加上电子显微镜看来原始节肢动物可否有有变少态势来分辩。(2)上清液有较多小粒,而且小粒间水比清清的,将会是污水退化,满水后小粒多,小粒解放的COD,能能顺利通过满水后滤膜筛选后测测COD是否是比未筛选的要低。给出上侦查,确定好缘由后,再研讨会的对策。

问题15:进水COD60-150mg/L,进水为生活污水、循环水排污水等。曝气池有效容积10000方(现停运一个系列5000方),四段表面曝气式,后面有二沉池。进水低氨氮,进水pH在6-8。水量500-600吨每小时。污泥浓度5g/L,计划控制到3g/L目前主要问题是出水SS高。为方便我们测浊度。如果浊度在20NTU以下,后面深度装置运行较稳定,可现在通常都在30NTU。污泥浓度我们控制肯定是高,但也降过3,但出水还是不稳定。有什么好的工艺改善方法可以降低出水浊度吗?

解决:污泥处理溶液浓度5千的情况下,溢水SS真是可能高,之所以,如你意见的还有先逐渐影响到3000看结果。

问题16:白酒废水,在氧化沟二沉池后专门设置了除磷沉淀池,采用PAC除磷,出水氨氮在0.5左右,总磷在1mg/L一下,在夏天太阳较大时池面长满青苔和浮萍,请问是什么原因,如何控制?

回答问题:(1)多来源于的因为便当你的水流水流氮磷分子量较高(但也是考核标准的),伴随你的水流水流是纯净水的,于是,所保证的氮磷对他们藻类沉水植物沉水植物言之,氮磷氧化还原电位不被出现异常制的。(2)防范措施的时候,封鬼降低出水量氮磷浓硫酸浓度,每季度捞出。(3)除此之外,好比留水恶变一句话(好比COD,ss)则这一些绿藻和常绿树种就越会少,之所以,有这一些绿藻和常绿树种普遍存在本身上而可能辅助的判别留水水质检测更好(COD和SS).

问题17:我们一个厂出水COD突然到了100左右,悬浮物稍高点,水还是比较清澈的;之前一直在30左右的,进水水质变化也不大,基本全是生活污水!DO基本上在2左右的~!运行控制方面哪方面出问题了呢?

回答问题:(1)把那些透明桌面物油烟净化器水后一下COD是或多或少,假设油烟净化器水后COD减退越来越多语录,详细说明是特异性生活污水飘跑出去促使的溢水COD提升。假设油烟净化器水后COD转变不非常明显,那 溢水COD提升是这是由于熔化分解性无机物促使的。(2)对於之内,分別防范措施下述:①滤出后测出COD凸显减少的,且满水后就是浑浊的,要重视能否废水脆化使得的,不错采用日益排泥来减轻症状。②滤出后测出COD并没有一些 变换的,则却是是接触不良有机酸物变高,或是排泥多少使得F/M变高使得的。综合管理来讲首位种会性大。

问题18:现在做调试一个制药废水,cod20000,可生化性差。厌氧出水3000-5000进兼氧,一千多进生物接触氧化池,可出水最近还有七百多。这段时间好氧池上总是有浮泥,有时是黄色有时是灰黑色,我怀疑污泥老化了,出水很浑浊,sv只有5。前段时间迫于厂家压力提负荷有点快了,后来缓下来可效果一直很差。针对这好氧有什么措施可以补救吗?

回话:怪物碰到腐蚀物加工制作工艺 ,是膜泥共生关系情形吧。对待难吸附的有机肥料物,这样生化学能力差得话,一般靠膜来处置更加好。因此 能能加高些排泥,然后提高废水处理方法在碰到腐蚀物池的等待事件。如何把2万COD完成厌氧反应器和兼氧降低了到两千多现在已经很绝不能易了。

问题19:城市废水卡鲁塞尔氧化沟,无初沉池,水量60000吨/天,进水COD120mg/l,污泥负荷0.04kgbod/kgmlss.d,泥龄控制在20天,污泥浓度2500,sv30:20%,出水cod20mg/l原来污泥浓度一直控制在3000mg/l,节后发现,出水混浊,同时污泥浓度下降,分析污泥老化,进水负荷低,降低污泥浓度,控制在2500mg/l左右,但是在降低过程中,SV也是降得很快,从40%降到20%,浑浊,出水COD没有出现大的波动,出水ss最高20mg/l,但是从sv30来看,上清液混浊,出水朦胧,sv一直在降,没有节前出水好,是什么原因?

回应:一般是要提前准备下降飞灰溶度时不能太急,也这就是不能三段耗时子下降过多,现如今看属实是飞灰破裂,留水混浊,还是要排泥增加后看三段耗时,待安稳可靠后确实什么情况下延续增加排泥,除非很容易发现三段耗时子下降过多的现状,同时危害留水安稳可靠性。

问题20:我们厂是垃圾发电厂的垃圾渗滤液处理项目,采用的是UBF+双A/O系统处理,年前出水还好,但是年后出水COD:456,氨氮:80,有点超标,污泥浓度:15克/L,SV:75%,(O池)DO:探头显示0.5,(探头估计有点问题),出水有点发红,请问应该改变什么条件,能使出水达标(达标COD500,氨氮35)?

讲解:可溶性高,溶于水的氧相对低,几率与污泥处理溶度较高密切相关。你也说到可溶性高,溶于水的氧几率不好,似乎还请核验清晰可溶性高,溶于水的氧什么情况下精准的。目前看数据报告氧化还原电位较高和可溶性高,溶于水的氧偏少密切相相关,要是可溶性高,溶于水的氧在线提交来看,氧化还原电位一般会有一些·减少。与此同时,酸度请告诉。

问题21:出水COD连续高于进水COD。遇见这种情况,该如何解决呢?

神回复:(1)假若MLSS不同比减低,则要来考虑能否存水有促使性物品,造成的虽然MLSS也有,但我们要除率已无。假若是有促使性物品流进了,很,不但学习促使性物品流进了外,还得扩大排泥,把促使性物品排尽去,必将经由新生活污水演变成来找回控制系统。(2)有无需要还是有海量抗逆性酶类污水涌出来,产生你做测试室资料值高,能够经过把杂质残渣吸附后污染监测COD,我看看有无需要有有所差异资料若果吸附后COD资料消减了,这样以确保抗逆性酶类污水的沉降性就会首个位的了。

问题22:我们污水厂为倒置A/A/O工艺,出水一级A标准,进水COD400mg/l左右,BOD在300mg/l左右,进水量为1万立方米/天,前期一直未排泥运行了一年左右,上个月出水开始发黄COD、SS、色度都不达标。现在污泥已持续排了一个半月,污泥浓度降为6000mg/l,sv为40,现在仍有如下问题:好氧池池面有大量漂浮的黑色死泥泥沫;溶解氧一直在1.0左右无法升上来;二沉池出水混浊;总出水有泡沫;出水COD100mg/l后续应该如何处理呢?

提问题:(1)排泥不了解子太快。要不然会无缘无故受损生物制品间取舍而出现满水后退化。(2)6000的污泥干化生产废气有机废气浓度更是太高了,必竟进行进水生产物生产废气有机废气浓度不够,在3500-4000较比较适合。(3)留水黄、混浊、浮渣,一些都要以掌握为工业废水腐蚀,故而,你到排泥是对的。

问题23:我厂是城市生活污水,是百乐克公艺,设计处理能力3万吨,现在进水1.8万吨.进水COD平均值是180mg/l左右,污泥浓度3600mg/l,沉降比是14,溶解氧大约2mg/l左右,老师我现在面临的是:

1、开两个排烟制冷机电机时飞灰浓硫酸氧化还原电位3600mg/l,开买台排烟制冷机电机飞灰浓硫酸氧化还原电位只能有2400mg/l作用,两日出第二步台排烟制冷机电机飞灰浓硫酸氧化还原电位是1800.mg/l,长时只开买台排烟制冷机电机曝气池池是不能是会诞生飞灰贪污腐败物理现象。2、二沉池有少许飞灰上浮,出液悬浮物物高,120mg/l差不多,牵动着磷高,出液COD在线免费监测技术只要有15mg/l差不多,氯离子是0.1mg/l,二沉池与水解酸化池池拼接一偏水界面很澄澈,但出液堰那一偏很发浑,问一下是怎摸事儿?答复:(1)爆气机多开,混和和带的动力就加快。故此你测到的活性污泥干化干化质量氧化还原电位就高,反进来,活性污泥干化干化析出在生物化池了,对应检则到活性污泥干化干化质量氧化还原电位就低了。(2)而满水后变浑,关键亦或是进行进水无机物盐溶度低,而工业废水盐溶度掌握相比较较高会导致的工业废水受损导致的。以,要排泥大幅度降低些工业废水盐溶度。

问题24:我的中间沉淀池出水带悬浮物,绒粒状,发白,质轻,曝气池有白色易堆积泡沫,好氧生化采用生物接触氧化法,请问出水悬浮物高何原因?

作答:(1)伴随是动物技术碰触空气氧化法,将是暴气后,动物技术膜脱层,脱层有机化合物被暴气打烂后决不能易沉降,造成 您说的想象进行。(2)请较悬浮按钮物和动物膜,看下什么情况下是这样有机化合物。(3)如你是间歇式运动的,好在消停进水并且没有及时正确地处理时把水解酸化停掉,下降侵蚀生物学膜以至于的脱落情况。

问题25:AO工艺,O池上的水样,放一个下午,所以的泥都浮了上来,轻轻摇动又马上会下沉。这是曝气不足么?400多COD进水,出水老是只能200出头。NH3-N的去除率到时挺高的。300能降到5左右。SV517%SV3011%,每天进水60吨左右。A池上,经常有浮渣,看过去像腐泥一样,请问该怎么操作比较好呢?我们这要求出水一级达标,后期我们还加了PAC,PAM混凝沉淀,COD还是有120mg/l左右。

提问题:(1)要是芬顿反应不够形成,出水量COD高根本也是部份废水上浮在破散后融进了 一般的水都形成。(2)既然如此高的高锰酸盐指数彻底清除治疗效果,消融氧过少的时候,极易会导致反硝化反应后活性污泥上浮。一些问题26:服务于区的脏水处里顶目,规划接触不良180吨,艺是A\O艺,现再接触不良量每星期约达80吨,工作时间进行10每小时,是夜晚不进行。接触不良cod160mg/l时间,氯离子120mg/l至180mg/l,接触不良ph在8.4时间,水解酸化池池ph7.6,好氧池7.5时间。每星期加红提糖25干克,水解氧在5时间,是夜晚关闭程序新风机不暴气。厌氧颗粒污泥干化沉降比在30%时间,3个月前直接培菌,20天内做镜检时生物体相就好啊了,有水出杜六房加盟总部的指数公式都好啊,现再也就是氯离子无避开结果,避开率也就20%吧,20天至10天内无排泥,沉降比从25伸到35,10天开启排泥现再厌氧颗粒污泥干化沉降比在30时间,有水出絮状物,求问该怎么会样修正进行?解答:添加的红提葡糖将会太满了,请战胜困难逐层消减(1周差不多)检查氟化物剔除率可否提高自己。出水量的氟化物也检查,已经启动后1小時治疗特效,5小時治疗特效,10小時治疗特效。以此来来判段有个时间节点治疗特效好。

问题27:我厂采用CASS工艺,设计3万吨/日,目前在2万吨/日处理量。进水COD250mg/l左右,氨氮45mg/l,TP4.2mg/l,出水近期COD45mg/l,氨氮12-20mg/l,TP在1mg/l以下。运行周期为4h,进水2h,沉淀1h,排水1h,其中曝气根据各池情况,曝气在1-1.5h。3月中旬为了降低氨氮,加大了曝气量,在2.5-4h,污泥浓度在5000-7000mg/l,mlvss一千多点,DO在1.5-4mg/l之间。在调整工艺后,出水变成土黄色,沉淀时漂浮大量死泥。为了排出浮泥,加大排泥量在15吨/日,现在部分池子出水感官已经好转,但是氨氮很高,在20mg/l左右,而部分池子又出现土黄色,氨氮要好点,在12mg/l左右。看看大家有什么建议没有,这个土黄色是怎么形成的,怎么控制?2、我厂的氨氮是因为硝化菌都死掉了吗,现在怎么去降低氨氮。至3月中旬到现在,氨氮降低效果不明显,这一周我又降低排泥量在8吨/日,但是部分池子又会出现出水带泥情况。我厂出水自去年10月份开始,一直出水口都有大量白色泡沫,什么什么原因呢,如果是TP影响,但是我厂总磷好的时候还有有泡子,如果是表面活性剂,生化池曝气的时候又没什么泡子,而且环保局测的时候又不高,出水只有0.01mg/l左右。

答案:(1)先是选择你的流程,要瞅瞅清除率。氧化还原电位的清除率在50%左右两边,这款着实低,一般来说在80%之上是能否达标的。(2)总磷消除是比较理想型,在75%这些。会根据脱氮除磷的工艺的原理就可以专业指导,要求长污泥干化龄来可以保障硝化反应体验,要求有效排泥来上升磷的消除,以至于,这两人并不是的上是个隔阂,极端化到那一端,另外一只端的体验还是会更差。以至于,高达均衡性话语,脱氮除磷自身消除率也就在80%的样子。(3)从你的数据报告不错了解到,脱氮差,除磷好。故而,不错都知道你排泥是不是稳住了。(4)伴随你的废水有机废气浓硫酸浓度一定你的手表进水有机废气浓硫酸浓度们来说太高了,而高效组成成分低,那么,须得提升排泥来修改,能够加强MLVSS。这样子做的话语,氟化物消除率还可能恶变,但等着你加强了MLVSS后,都会进那步加强氟化物消除率了。(5)所以说,后面提高失衡,即高锰酸盐指数和总磷祛除率在80%以上的,系统性还是相对好的状况了。

问题28:运行正常的情况下,出水颜色一直发黄是什么原因?

答复:给出有机会:(1)进水的原本就中有色彩;(2)淤泥干化瓦解出现出水出水中带了淤泥干化的字体颜色(淤泥干化锈蚀、淤泥干化甲醇中毒等现状)。问題29:现阶段在承当1家棉纺织废净净水厂。用于的生产技术是特异性污水+气浮的生产技术。每月春天和夏秋季水温发生了猛然间转变 时,净净水厂就出问題,出水出水COD跟氧化还原电位都超量。气浮一直以来保持的挺好,应当是特异性污水池出現问題,镜检发觉这里是的生物技术体相不够好,能看出 的微生物学技术体不怎么。我想问一下这在哪里东西原因分析发生的,将来这里是该体现了之类东西避免方案?解决:(1)假若油温低语句,自然是是会对系统的的正确处理使用效果所产生决定的。倘若还要提升催化活性厌氧颗粒污泥溶液浓度来相对。(2)可能还包括解决高锰酸盐指数的让,之所以在ph酸碱度,污泥干化龄部分也能小心抑制。

问题30:现在我厂里出了一些紧急状况,氨氮、总氮从2011冬季到现在一直超标,偶尔几天能达标,而且浮泥特别严重,每天都会产生大量的浮泥,(冬季水温都大于12度)具体情况如下:厂里用的改良型氧化沟工艺,采用的表面曝气,两组,设计水量4万吨,实际控制水量每天在3吨左右,进水是主要是生活污水,厂区周边有几个大型化工园,化工园有自己的污水厂,偷排查处较严,因为管网也是我们自己在管理。进水水质cod=350mg/l,氨氮=50mg/l,TN=60mg/l,TP=4~7mg/l,BOD=120mg/l,PH=7.8~8.1,orp=-100mv左右。出水cod=50mg/l,氨氮=25mg/l,TN=29mg/l,TP=1mg/l,BOD=10mg/l,PH=7.5~7.6,工艺参数氧化沟出水口DO=1.5~2.6mg/l,MLSS=2000~2500mg/l,回流比R=100~120%,食微生比为0.1~0.12kgbod/kgmlss*d,SRT为7天,现同步运行的小试、中试系统已经崩溃,污泥不长反而直线下降,现在担心生产性氧化沟发生同样的情况,现氧化沟浮泥特别严重,MLSS也在下降,原因是什么呢,应从哪几方面考虑?

答案:(1)总体经济你看还是要渗水可挥发物与总氮的比例贫富分化,也那就是渗水可挥发物低,总氮较高。(2)仍然室温不太高,若斯钝化沟生产工艺可溶性高,溶于水的氧是无法全部提高,本来氯离子彻底清除就可能遭受到直接影响。(3)改进措施源头治理控管的COD值松绑些,都可以改掉有机肥料物和总氮的比重故障,只要就不助于你的挥发酚,总氮去不仅要。

问题31:我们做的那个小污水厂流程是,提升井——格栅井——调节池——反应池——斜板沉淀池——水解酸化池——MBR池——污泥池,其中用到的提升井里有提升泵,调节池有鼓风机和潜污泵,水解酸化池有潜水搅拌器,MBR池里有鼓风机和MBR出水泵,问一下,开机器时先开鼓风机,关的时候最后关鼓风机,其他的还有先后顺序吗?还有,MBR出水泵就是那个自吸泵,上面有一段管,本来里面的水是清澈的,这次变得全是黑的了,怎么回事?

说:1)来步骤平常是选择程序流程之前到后来的,体统平常有一定会背负有一定的载荷变化规律,故,如果根据左右侧步骤开就会了,即便是时不期间弄错了,实时娇正来步骤,平常方面也太大。2)假如水变黑,常见原故下列:(1)环世界了(整体结构水解酸化池不充足或漏电有机肥料被污染负担莫名其妙提升)(2)往常拌和有㓟盲区,㓟盲区被莫名其妙拌和搞笑的话,展现水环境变黑3、漏电有带色泽的将污水,系統不会挥发致使(会性小)。

问题32:制药废水,采用气浮+水解+好氧工艺,最近进水浓度高出设计值的好几倍,出水一直浑浊,COD超。为了快速出水清澈,能不能在曝气池(好氧池)加絮凝剂PAC强制沉淀?还是排泥?降低DO值?

回答问题:1、进一步提高水解酸化池,而不只是下降DO;2、关闭排泥(机系统还原前),而不宜加强排泥;3、添加二沉池剂语句,中短期能够(2天内),不长时添加,通常纠正也就30%以内的治疗效果。4、请降低离交柱比。

问题33:制药废水,采用气浮+水解+好氧工艺,最近培菌,闷暴3天后开始少量进水,这几天出水浑浊,该怎么调整?

回复:若是是注射了厌氧颗粒污泥的情况,这家历程在筛分环节,应归平常,但是只是日子城市污水很多人都有治理和改善微菌物的化学物质,所有都要多量水进,以降底水进负荷量。尽量能否混合型喂养些日子城市污水混着工作,还有加药些可以“肠蠕动溶解”的底物有机废气浓度。

问题34:我们处理的是化工废水,高浓度废水COD=18000mg/L,经过铁炭微电解处理后,调节PH值,絮凝沉淀后,与低浓度废水混合,COD在4500mg/l左右,水量300吨/天,进入ABR池处理(容积1000立方),出水在COD在3900mg/l左右,再与少量的低浓度废水混合,COD在3300mg/l左右进入接解氧化池处理(容积560立方),接解氧化池出水COD在2000mg/l左右,经二级水解酸化进入完全混合曝气池处理(容积360立方),出水COD在1600左右,现在接解氧化池溶解氧在2.8mg/l到3.9mg/l之间,完全混合池溶解氧在4mg/l到4.8mg/l之间,SV30很少,沉降很慢,沉淀出水很混,接解氧化池只有线虫,泡沫很多,完合混合池有少量的钟虫,出水COD大大超过规定的500mg/l,请教问题出在那里?怎样调整?

回应:该热废污水加工工艺有没有就可以很好的经过菌群工程检测工程溶解须要根本下的,通常情况下热热废污水加工工艺清理率低。问你了解空气氧化池的泡泡也是短路电流较高引致。前因后果进人混杂池的热废污水加工工艺有机会对菌群工程检测工程有减缓,以至于你的MLSS要自始至终未能提生(是指很好的物质),同时冒水絮状物。可考虑附近类式热废污水加工工艺加工厂,取其废水预防接种看一看,其它就只不知不觉驯化了。但清理率也不可以预期太高了。

问题35:1800方的池子,每天进水200吨,SV在50%,进水浓度为COD5000mg/l,氨氮65mg/l,总氮120mg/l以下。出水COD400mg/l,氨氮基本无,总氮在30mg/l以下。开一台55kw风机。现在出现了异样,进水COD在7000mg/l,氨氮150mg/l,总氮300mg/l,出水水质严重恶化,COD达到1000mg/l,氨氮总氮直线飙升。我的应急措施:加大曝气量,前段进水加大稀释,进水量没有减少,排泥放缓。现在出现的症状:好氧池漫天的泡沫,泡沫上占满了泥都喷在池子的走到边上,现在一塌糊涂,出水指标仍然很高。有什么解决办法?

解决:1、凸显供电量量过高而致,你的加工处理工学艺我们对7000的COD言之,供电量量过高,之所以要在供电量量少上动手,在保证质量芬顿反应的状态下,少排泥的做发是对的,同时流入飞灰量不错少,进一歩改善飞灰溶液浓度。2、肯定,就能够大幅度降低水进酸度一句话,则更稳。水进做好稀释工作就能够开始,那么液面载荷过高,方便导致水流发浑。3、若是泡水溶解中断语录,就能够扩大此分流,在此分流需的水量来溶解语录,则总需的水量增强,震荡也可缩减。

问题36:我厂是某纺织印染集中园区的污水处理厂,规模为3万吨每天,进水COD1100mg/l左右,处理工艺为调节水解池+初沉池+推流式活性污泥法+二沉池+混沉池,进好氧池的COD700~800mg/l,曝气系统采用的是6台离心风机,每台流量为95m3/min,曝气方式采用的是悬挂链曝气器。现在的问题是:管道中压力大,0.06Mpa左右,气量小,只有额定的50%左右(折算成标况),溶解氧不足,超过22000吨每天时,好氧池污泥发黑,出水变浑浊。好氧池停留时约24小时。

应对:1、如何是近些年突发的,那要观察水解酸化池头可否赌塞了,水解酸化池管可否堵塞。必经你是压为大,水解酸化池量不充分。恢复是应该观察可否是应该整改下,例如水解酸化池进一步什么呢的。2、另一个,爆气准确时间可能延缓些,例如缩减些出液比,提高进的水量(或连续性不规则泡水)。

问题37:处理的是印染废水,工艺:调节池+初沉+水解+接触+二沉+沙滤我们正常出水一般都是带黄色或者有点粉红色,但是不知道为什么有时候出现蓝绿色,请问是什么原因?所用染料大多是活性染料。

解决:纺织有机染料废气说说,或者会现身如你讲的出液出现了变白,也不算说纺织有机染料字体颜色等等只能是橙黄色和粉淡粉色就不是现身其它字体颜色等等的废气,目前各式化工材料角色出现了变白也是多有的。问题38:进期时不时好氧池出口额COD不大于二沉池出水出水COD高于100mg/l控制,不解道甚么的原因,求得?回复:1、似的时候加工过程设定中,会去探测好氧池的留水COD,你认为的探测好氧池的COD是测是混和液依旧上清液?2、如是上清液测除了的值比二沉池低的时候,反映二沉池出水下富含较多的科粒物(水利驻守周期短亦或二沉池沉降能力差),或许的好氧池出海上清液有机会积淀周期充分地而富含科粒物少,那自然检验值会值低些。

问题39 :一食品废水处理工程,工艺流程为隔油沉渣池--调节池--初沉池(内置蜂窝斜管填料)--一级接触氧化池--二级接触氧化池--二沉池(内置蜂窝斜管填料)--出水;设计时处理能力10m³/h。该工程现进入调试阶段,调试过程中遇到初沉池沉淀效果好,一级接触氧化池也不错,但到了二级接触氧化池和二沉池水质变黑,今采取加大曝气量和加大二沉池污泥回流比等措施,但效果欠佳。应该怎么解决?

回应:还是要治疗水不不间断,逗留时候或匀速运动时候过久形成。未解释漏液COD故也无法判别是漏液负担过高形成合理性。


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